工程公司鉚焊車間主要擔負著公司產品結構件的鉚焊生產任務,所需的電焊設備較多,但由于部分設備的使用多年,已經明顯老化,在生產中容易發生故障,給生產帶來了一定的影響。設備維修組的趙世根、趙長友兩位師傅結合多年的工作經驗,對即將報廢的八臺電焊機進行了維修,取得了良好效果。不僅為公司節約資金,而且也很好地緩解了分廠焊接設備緊張的局面。
隨著公司的快速發展,工程公司生產任務日趨飽滿,設備的老化問題也逐漸浮出水面,目前就有8臺不同規格型號的電焊機即將達到使用年限。分廠設備維修組的老工人趙世根、趙長友二位技工師傅看在眼里、急在心里,他們主動向領導請戰,并著手對八臺電焊機逐一進行檢測,找出故障的根節,提出維修的整改措施。如型號為Bx500-2的四臺電焊機,存有不同的零部件損壞,其中有兩臺因線圈接頭壓在轉換開關處,線圈早已斷裂,造成轉換開關失靈;還有的二次線圈電線嚴重燒化,處于空載狀態。對此,他們出主意,想辦法將燒壞電線更新,并把二次線圈層間燒化的墊片適當加墊,增強絕緣程度性,經反復測試和試機,恢復了設備性能,保證了電焊班組生產需要,極大地緩解了焊接設備的緊張局面。
目前,四臺Bx500-2電焊機已全部投入生產,而且運行效果良好,共為公司節省資金約2萬元。在他們的精神鼓舞下,工程公司將鼓勵全體職工立足本職崗位,形成了一種“從自身做起,節約資源、節能降耗、降低生產成本”、從點滴做起節約一度電、節約一根電焊條、控制材料消耗的良好職業道德風尚,為企業發展再增效益繼續做出努力。