日本栗本2436筒體是公司又一外貿項目,自5月下旬投產以來,工程公司積極組織相關人員研究圖紙、工藝,克服了多處技術難題,保證了產品進度的順利進行。
07年4月份該項目簽訂后,工程公司在審查圖紙及技術要求過程中,發現筒體與法蘭的連接焊縫的坡口不利于現場實施焊接等問題,隨后在外貿處的積極協助下積極與日方協商,修改了筒體與法蘭連接焊縫的坡口,為保證良好的焊縫質量邁出了第一步。
為保證栗本筒體生產的順利進行,生產前,分廠還組織和抽調技術過硬的工人和技術人員進行了專題研討,對生產過程中可能遇到的問題積極展開討論,并研究出明確的解決方案,取得了良好效果。尤其是在法蘭焊接過程中,舍棄CO2焊接,采用埋弧自動焊,最大程度上降低了焊接缺陷的產生。另外,在焊接過程中,利用對稱焊接法,減小了焊接變形量,縮短了校調時間,并在焊縫清根時進行PT探傷,發現缺陷及時修磨,直到清除缺陷才予以焊接,保證了焊縫的超聲波檢測的一次成功。該項目從5月份順利投入生產至今,各筒節及法蘭都是一次性焊接并探傷成功,有效保證了產品質量和進度。
同時,生產過程中,工人們嚴格執行工藝,技術人員現場跟蹤指導,積極克服天氣炎熱等不利條件,力保焊縫的質量,為確保產品順利發貨做出了貢獻。
日本栗本2436筒體正在緊張生產中