通用機械廠自開展深挖增效、持續創新活動以來,廣大職工認真總結工作經驗,積極探索,勇于實踐,為技術創新和發展提供了有利的支持。
近期加工日本藤崎項目筒體時,為保證各部位設計要求,在端蓋完成粗加工后,需將筒體和兩端端蓋焊接在一起加工,這給目前的生產工藝帶來了一定的困難。針對這種情況,分廠領導要求技術科在保證各部件達到工藝要求的基礎上,從時間和經濟的角度全面考慮,拿出切實可行的施工方案。經過廣大技術和施工人員的努力,充分發揮有多年機加工經驗的老職工在操作中的經驗優勢,在臥式80車床等設備上作了許多工裝改進,確保了筒體加工精度,并最終在筒體的裝夾固定、圓度和跳度等方面都能保證達到技術要求。
此次加工的筒體之所以能夠在各方面保證工件的精度要求,離不開廣大職工的創新意識。目前通用廠小改小革、合理化建議、工藝工裝改造項目層出不窮,并取得了可觀的經濟效益。我們相信隨著不斷的科技創新,會給企業生產帶來更大的收獲和提高。